近日,航天科技集团七院7102厂热处理车间铸造一线传来好消息,困扰车间长达十几年的舵圈铸件铸造难题被彻底攻克,产品X光透视结果均满足设计要求,产品合格率跃升至100%。
舵圈铸件因其薄壁大面盘状类结构,在铸造凝固过程中温度场大而复杂,经常出现气孔和疏松缩孔混合缺陷,铸件质量不稳定问题时有发生。居高不下的废品率不仅拉高了单件生产成本,还制约了工厂生产效率。
为了从根源上解决该问题,2026年年初,车间主动联合7102厂研发中心,成立专项攻关队伍,制定了“仿真先行、数据驱动”的工艺探索路径。攻关队伍围绕浇注系统结构、浇注参数等关键变量,设计了多种工艺改进方案,利用铸造仿真软件,对每一种方案进行数字化预演,并根据仿真结果不断调整参数,优化浇注系统结构与工艺窗口,形成了仿真模拟、工艺优化、生产验证的标准化工作流程。
经过多次试验方案验证,车间采取增设大量排气孔和均布暗冒口等方式,对该产品原有铸造工艺技术进行了优化改进,实现了过去靠经验“猜”到现在靠数据“算”的工艺思路转变。采用优化工艺后,该产品实现了铸造零缺陷,合格率达到100%,为7102厂按时履约提供了重要支撑。
(蒋烨)